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郑州隆兴公司设备创新改造卓见成效

发布时间:2016-05-26 09:40:16  阅读数:855
       近年来,郑州隆兴公司设备部积极鼓励大家在工作中勤动脑、多思考,不断发现生产过程中存在的各种问题,有针对性地进行技术改造,减少设备损坏频次,缩短维修时间,提高设备运转率,节约维修成本,协助车间提高产量,保证产品质量;为生产任务的顺利完成提供了有力的支持。在这个过程中涌现出一批卓有成效的改造项目——
       轧机跑道工艺要求电机快速正反转换,电机冲击电流很大,容易引起接触器触点烧损或粘连,更换接触器大概需要二十分钟,同时还会打出去约十多根的钢坯。更严重的是可能引起电机烧毁。电机一旦烧毁,更换电机又要需要三十多分钟,同时要打出去二十多根钢坯。因此该情况,不仅会造成设备故障率高,维修时间长,而且还会严重影响和制约生产的产能发挥。为了改变这种状况,电工班成员们经过反复试验改进了电机的控制方式,在不影响原操作方式的情况下,给每一台跑道电机加装一套备用控制回路,并新安装了转换回路,而操作台操作方式不变。改造后,如果其中一套控制回路出了问题,直接就可以转换到备用回路,立即可以正常生产。另外,针对三条经常烧毁电机的跑道,电工班给予改用了冶金起重特种电机,有效改善了轧机跑道的工作状况,减少了电机烧毁的概率。设备改进后,每月因电气引起的停机最多1-2次,而且极大地缩短了维修时间,甚至不用停机就可在线维修,更有效地减少了维修过程中往外打出钢坯的问题,减少了经济损失,同时还减少维修量和维修成本。
轧机车间热弯机因端板卷好后惯性较大,无法立即停下来,而后面轧好的钢条却要等着上热弯机,如果使用电机反转制动装置是能够实现热弯机及时停下,将卷好的端板及时退下的要求,但这样操作的结果就是导致冲击电流很大,容易造成电机烧毁。机修班的成员们集思广益,给出了一个有效的改造方案:在减速机定位电机被动轮上,加装一个直径300mm抱闸轮,新安装一个电动液压抱紧装置,使得热弯机能及时停下来,不用电机反转制动,解决了电机容易被烧毁的问题。改造前,电机每月都要被烧毁五六次,每次电机维修成本都需要2000多元,而且每次少则影响生产两个小时,多则影响一个班的生产时间,给生产造成很大的浪费。改造后没有再发生过电机烧毁的故障,不仅减少了维修量和维修费用,更是提高了生产效率。
      机加工车间立车油泵电机使用一段时间后,电机轴上的键槽磨损严重,有的键槽磨大,有的内孔磨成椭圆形,不重新加工就不能使用;但因立车油泵使用的是专用进口电机,电机轴是内插轴,而外加工需要专用设备,加工费用高,时间长,没有质量保证;如果购买新的电机,一台的费用就是1000多元,成本高。现机加工车间有20台油泵电机,加上损坏待修以及备用的就多达30台左右,针对此现象,机修和电工人员经过一段时间研究和摸索,终于想到了解决办法。做一个联轴器,把电机内轴进行改造,插入一根加工好的长轴,一头连在电机上,一头连在油泵上,再加工一个护套,用长螺丝将油泵固定在电机上,并调整好间隙,经过多次试验,终于达到满意的效果。从此以后即使键槽坏了,只需更换加工好的联轴器,调试后就能正常使用,既省力又省时,还起到降低成本、废物再利用的效果,大大提高了功效,有力地保证了生产的有序开展。
       另外,还有大冲床底模的改造、攻丝机电机的改造、连铸液压剪轨道的改造、热弯机操作台的改造、压焊机的改造等等,都不同程度地解决了生产的操作问题,降低了维修成本,缩短了维修时间,提高了工作效率,为公司创造了经济效益。
继续坚持不断创新改造设备管理理念,不断发现问题,发挥员工的聪明才智,为公司发展增砖添瓦是隆兴公司设备部今后努力的方向,我们将调动更多的人员参与设备改造的积极性和创造性,激励员工在本职岗位上通过合理的改善创造出一流的业绩。